“華龍一號”是我國自主研發(fā)設計、具有完整知識產(chǎn)權的第三代壓水堆核電技術。在整個安裝調試階段,要克服的困難不勝枚舉。此次二回路試壓試驗,整個試壓過程涉及多個系統(tǒng),其中管徑最大為813毫米,管道總量約2843米,容積約357立方米,與核島系統(tǒng)、設備聯(lián)合試壓總容積約2089立方米,最高需達到的壓力值為18.3兆帕。從試壓臨時措施的安裝,到系統(tǒng)充注、排氣、正式系統(tǒng)升壓,再到壓力試驗的保持和檢查及系統(tǒng)復原,整個試驗不僅精確性要求高,且施工繁瑣、安全風險大。
高要求鑄就了高標準,高壓力鑄就了高成就。面對壓力,中核五公司福清項目員工大力發(fā)揚“華龍鐵軍”精神,不斷攻堅克難。為了保證二回路水壓試驗的順利開展,中核五公司福清項目部提前規(guī)劃,周密安排,同時根據(jù)現(xiàn)場實際進展情況,精心組織施工。對于難度大,風險高的施工作業(yè),不斷細化施工方法,優(yōu)化施工邏輯,落實安全措施,通過采用旁站指導等方法,確保了施工安全和施工質量。在施工過程中積極采用新技術、新方法,不斷提高施工工效和質量,如使用升降機代替部分腳手架的搭設,減少了常規(guī)島管道施工對腳手架的依賴,進一步提高了施工工效;積極推進自動焊技術的應用,弱化焊工個人能力對焊接質量的影響程度,進一步提升了施工質量。
“華龍一號”全球首堆二回路水壓試驗順利完成,為后續(xù)熱試順利進行打下了堅實基礎。