創(chuàng)下紀(jì)錄的是中國海油旗下中海石油化學(xué)股份有限公司所屬富島公司化肥二部合成氨裝置。該裝置2003年建成投產(chǎn),年產(chǎn)45萬噸合成氨和80萬噸尿素,是中國海油自主建設(shè)的首套化肥裝置,有800多臺設(shè)備、3萬多米管道、7萬多個密封點,設(shè)計壽命20年。
員工在主控中心監(jiān)控裝置的各項運行參數(shù)?!∮浾咄鯐员?攝
“從2019年5月2日開車,到2021年1月19日因一處轉(zhuǎn)速卡故障而停車,裝置整整運行了629天。”富島公司化肥二期相關(guān)負責(zé)人陳立南介紹,對于投產(chǎn)已17年的“老家伙”,取得如此成績實屬不易,“打個不太恰當(dāng)比方,相當(dāng)于一輛17年車齡的老車一直在路上開了一年多時間。”
“這是你公司生產(chǎn)精細化管理水平的集中體現(xiàn),也代表了目前我國合成氨生產(chǎn)和管理的最好水平。”獲悉富島公司打破全國合成氨裝置長周期運行紀(jì)錄,中國氮肥工業(yè)協(xié)會在賀信中如是說。
富島公司化肥二部合成氨裝置處,一名員工在前往檢修的道路上?!∮浾咄鯐员?攝
追求裝置的長周期運行有實際意義。據(jù)了解,化工裝置開車分冷態(tài)和熱態(tài)兩種,冷態(tài)開車耗時2-3天,熱態(tài)開車要24小時,期間只消耗原料不出產(chǎn)品。“我們化肥二期裝置,冷態(tài)開車不算電力、蒸汽消耗,僅天然氣就需400多萬方。”陳立南說,在裝置的此次長周期運行期間,每生產(chǎn)一噸氨消耗天然氣1631立方米,達到歷史最佳水平,節(jié)約原料天然氣成本人民幣2700余萬元。
長周期運行期間并非一帆風(fēng)順。陳立南回憶,裝置開車先后出現(xiàn)天然氣組份波動、空氣壓縮機段間冷卻器內(nèi)漏、分子篩程控閥故障、快鍋風(fēng)機燒軸、臺風(fēng)侵襲、新冠肺炎疫情等諸多不利因素,得益于平日演練到位,相關(guān)難題一一被克服。
氮是農(nóng)作物生長所需的第一大要素,合成氨是生產(chǎn)氮肥的關(guān)鍵。富島公司化肥二期裝置以天然氣為原料,生產(chǎn)大顆粒尿素,用于農(nóng)業(yè),比如水稻種植、瓜果蔬菜等;工業(yè)用于涂料。